20/11/17 : Cloison C et montage à blanc...

La cloison C est une pièce importante, non seulement elle termine la partie C du Ballast mais en plus elle a diverses autre fonctions. D'une part elle supporte deux Leds d'éclairage du caisson étanche et elle donne un support au piston d'assiette arrière !
Usinée dans du PVC de 10mm la pièce ne présente pas de difficultés majeurs, à condition de ne pas se planter lors de la fabrication du G-code !

J'ai remarqué une erreur lors de l'usinage, heureusement, j'ai pu interrompre le process, corriger le dessins, re-générer un nouveau G-code sans que cela nuise au résultat final. J'ai eu la présence d'esprit d'arrêter la machine et de revenir au point d'origine de la pièce ce qui m'a permis d'éviter un décalage fatal.  

Une fois la pièce terminée, j'ai effectué un montage "à blanc" de l'ensemble de ce que j'avais déjà réalisé.

Je suis très satisfait du résultat, il reste les deux plafonds du ballast C à dessiner et à faire mais ceux-ci ne seront réalisés qu'une fois que le montage sera dans la coque afin de pouvoir faire des pièces sur mesures !

Maintenant, il me reste les finitions à faire mais franchement je suis très content. D'une part la conception des dessins des pièces s'est montrée stimulante à faire mais quand on a le résultat sous les yeux c'est vraiment plaisant. On m'a posé la question pour savoir pourquoi je n'avais pas fait une étude en 3D, en fait à mon sens la 3D permet d'aider à visualiser mais pour qu'elle ne soit pas une perte de temps il faut savoir déjà ce que l'on veux ! Bien sûr, c'est une aide précieuse et je n'exclu pas la 3D mais là en l'occurrence la conception des pièces est assez simple car elles ne sont qu'en 2.5D, pour des pièces aux volumes complexes, la 3D est indispensable ! Mais pas pour des perçages, poches contours !

Quand je vais m'attaquer au master de K-101 (le prochain projet après l'Oscar) là, ce sera différent !

22/11/17 : Bouée et usinage 3D...

Bon, comme je suis encore entrain de faire des expérimentations sur la CNC, j'ai décidé de commencer à travailler sur l'usinage 3D. Quoi de mieux que d'expérimenter sur un exemple concret ? 

Du coup, j'ai jeté mon dévolu pour l'exercice du jour à la bouée de communication que j'avais dessiné cette été ! 

A l'aide Fusion 360, j'ai transformé le dessin, en l'occurrence le corps de la bouée... Ce Logiciel est chiant à prendre en main, mais une fois qu'on a compris comment il fonctionne il possède des fonctions vraiment sympa comme... le calcule de la masse en fonction de la matière choisie pour l'usinage. Cette information est super importante pour que la bouée puisse flotter ! En effet, il ne faut pas que ma pièce ai une masse supérieur à 4.264g ! ! ! 

J'ai fais pas mal d'essais avant de trouver le compromis que j'allais utiliser...

Mais les deux demie pièces étaient trop lourdes, 5g, j'ai donc procéder à un évidemment à la dremel de l'intérieur avant de les coller à la colle spéciale PVC. A la pesée : 3.54g !

 

Confirmation, le corps de la bouée flotte ! 

Il reste bien sur les finitions à faire et le reste des éléments à faire, mais je suis content de ce premier test d'usinage 3D !

Le travail continue avec la pose des ailerons, et la bouée flotte ! 

Je ne voulais pas à avoir à coller les petits ailerons du coup, j'ai taillé dans la masse deux demie pièce que j'ai ensuite collé !

Il reste encore des finitions à faire mais c'est franchement moins prise de tête que de coller ces petit ailerons !